一开始,画图,用画好PCB的图制成影像版,印刷到电路板上,然后腐蚀,这样电路版的基本电路就出来了,然后是打过孔,后是印刷丝印,就是印制电路板上的白字。专业韩华贴片机SM471厂家然后,在贴片机上编制定位程序,定位程序是依照电路板上事先绘制好的MARK点,一个金属小方块,比如说在MARK点为基准左边3.01MM放置何种芯片。这样编制好程序后,就是涂助焊剂,就是在电路板所有需要焊接的地方,专业韩华贴片机SM471使用为这种电路板制作的网板覆盖在PCB板上,网板上打好的孔可以讲助焊剂(锡浆)涂在PCB上,然后用贴片机将元器件贴在PCB板上,然后过回流焊,所谓的回流焊就是将PCB板加热到锡浆融化的温度(200度左右),这样元器件就焊接在PCB板上了。
一、贴片机气压太大导致跳料异常排除方法:调小气压二、专业韩华贴片机SM471厂家贴片机取料位置偏差大导致取漏或取偏异常排除方法:手动校准对应飞达的取料坐标。三、贴片机真空不足导致取料异常异常排除方法:检查真空泵和相应的气路。四、贴片机吸嘴碰撞导致吸嘴位置偏差异常排除方法:重新校准吸嘴的位置。五、专业韩华贴片机SM471贴片机飞达异常异常排除方法:料盘卡住,料带膜粘住料带撕不开,料带卡住料带导出通道等等六、大于8mm的贴片机飞达物料,偶尔出现齿轮错位的现象。异常排除方法:手动推料,次推动个齿轮位置,直到物料错位现象。
1、固定式单头单头贴片机是通过机械对中机构实现元器件对中并同时给供料器一个信号,使下一个元器件进入吸片位置。但是这种速度很慢。为了提高贴片速度,专业韩华贴片机SM471厂家人们采取了增加贴片头的数量来提高贴片速率。2、固定式多头当固定式单头增加到了3~6个贴片头,就成为了固定式多头。固定式多头工作时分别吸取元器件,然后再依次对中贴片。目前这类机型的贴片速度已经达到3万个元器件/小时的水平,并且价格较低,鞍山专业韩华贴片机SM471还可以组合使用。当随着时代进步,贴片头由机械式改成了吸嘴式,其吸嘴的技术要求也会相应提高。
1、贴片机操作员上料时应注意飞达的压盖是否扣紧,以免撞坏吸嘴。专业韩华贴片机SM471厂家上料时要区分胶带与纸带飞达,以免造成吸取不良.2、当把飞达上到贴片机上时应注意看挂钩是否扣紧,如扣紧后还有晃动应立即更换飞达,再将其交给贴片机飞达维修员。3、如在贴片机Z轴中看到有散落的飞达零件应立即通知维修员,需检察过后才可开机。如是高速飞达应检查其内盖是否可以反方向运转,如可以则要换.如是中速飞达则要检查鸟嘴看是否磨损,如有则换.以免造成不必要的抛料.4、暂时不用贴片机飞达必须扣紧上盖,并按要求放回到飞达存放架上。专业韩华贴片机SM471搬运贴片机飞达时,距离较时需用手搬运,较远时用小车搬运,但飞达重叠 不得超过3个,以免使其变形。
如果SMT贴片加工红胶的粘性不够,专业韩华贴片机SM471厂家经搬运振荡等会造成组件移位;如果焊锡膏或贴片胶超过使用期限,其中的成分已经变质,其固有特性发生变化或消失,也会造成贴装问题;如果焊锡膏中的助焊剂含量太高,在再流焊过程中焊剂的流动会导致元器件移位。解决办法:选用合适的焊锡膏和贴胶,并严格按要求存放和使用。二、印刷机在印刷时精度不够印刷精度的保证与很多因素有关,除了丝网和基板设计及加工精度因素外,与印刷操作者的经验和熟练程度也有很大关系。一开始,印刷前对基板的定位偏差是造成贴装偏移的主要原因;其次,操作者对焊锡膏印刷量的多少和印刷压力的控制是否妥当也有关系,如果控制不当就会导致贴装缺陷。解决办法:从钢网的设计加工、印刷的定位到操作者的技能培训等全面加强,从而提高锡膏的印刷精度。三、在印刷、贴片后的周转过程中,发生振动或不正确的存放和搬运方式。解决办法:规范印刷、贴片后印制板的放置和周转方式。四、专业韩华贴片机SM471SMT贴片加工时吸嘴的气压调整不当造成压力不足,或是贴片机机械问题,造成组件安放位置不对。解决办法:调整贴片机。
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